對于煤炭企業來說,只有資源利用最大化,才有可能實現精益效益最大化。破碎機是粉碎塊煤、為原煤粗分選做準備的重要設備,更是保障礦井煤質煤量的重要工具。
近年來,常村煤礦動篩車間210破碎機擔負著礦井≥300mm物料的破碎工作,由于該破碎機是按礦井年產量400萬噸設計,和現在的年產量相差甚遠,經常因處理量問題發生蓬堵事故,大大降低了生產效率。為了改善現狀,動篩車間機電副主任王曉軍,嘗試通過改變破碎機齒板的密度滿足生產,但發現破碎后粒度多數超過100mm,仍遠遠大于用戶對粒度大小的要求。粒度和產量都亮起了紅燈,迫在眉睫之時,他再次提出了對210破碎機的改造思路。通過在破碎機箱體下側安裝一根破碎橫梁,將破碎橫梁和齒輥的距離調整至≤60mm,使進入破碎機的物料先在兩齒輥破碎至100mm左右,破碎的物料在下落的瞬間改變方向,繼續在破碎橫梁上進行二次擠壓,將物料破碎至50mm左右。粒度縮小后,不僅完美達到了洗煤廠的洗選要求,提高了精煤采出率,而且大大突破了年產量,提升了產煤效率,增加了產品銷售效益。
用精益管理抓行動,用算賬思想促生產。動篩車間通過實施精益管理,突破創新,用生動實踐詮釋了算好賬就是生產力。(文/圖:衛喬)
來源:常村煤礦新聞中心
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